天然气研究院“四个持续”推动油田化学技术取得新突破

发布时间:2025-08-13 点击数: 来源:《国企》 作者:熊颖 责任编辑:张尧

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今年以来,天然气研究院紧扣公司重点勘探开发领域技术需求,聚焦油气田化学技术攻关,以“四个持续”系统推进技术创新,助力公司油田化学技术取得新突破,有力支撑了公司重点工程建设。

持续攻关高温酸液体系,超高温酸液技术实现重大突破。针对高温酸液与复杂储层精准匹配的技术瓶颈,系统研究了岩性特征、储层物性与酸液用量、黏度、浓度等参数的耦合作用规律,为现场酸液精准设计提供了科学依据;针对现场酸液配制效率低、性能无法实时调节的痛点,创新研发出黏度在6-70毫帕秒范围内可调的缓速变黏酸,配套开发了现场混配装置,实现了酸液黏度动态实时调节;面对超深井储层改造无改造液体技术的空白,突破性研发出耐温230℃加重酸、降阻酸,酸液密度可加重至1.3克每立方厘米,酸浓度在8%-20%可调,腐蚀速率控制在40克每平方米每小时以内,为超深井储层改造提供了关键技术利器。

持续优化固体降阻剂加注工艺,强悬砂压裂液技术取得显著成效。针对乳液降阻剂用量大、成本高及固体降阻剂分散溶解性差的难题,优化了固体降阻剂在线加注工艺,成功开发出最高满足24方/每分钟施工的固体降阻剂在线配制工艺,并在页岩气压裂现场实现了成功应用,降低了压裂液成本;围绕非常规气藏“控液提砂、储层低伤害”的核心需求,创新研发低分子强悬砂压裂液,突破了“低伤害、低摩阻、高携砂”性能难以协同的技术壁垒,降阻率达73.6%,静态悬砂能力满足24小时不沉降要求,在致密气压裂作业中表现优异。

持续完善含硫气井堵塞防控体系,常温溶硫与高效解堵性能大幅提升。针对古隆起生产井堵塞防治措施不完善的问题,构建了“一井一策”精准防控方案,对已投产老井建立堵塞预警及预防性治理机制,对未投产新井提出低成本完井管柱防腐防堵策略,从源头降低堵塞风险;针对高含硫气藏硫沉积堵塞难题,系统评估预防硫沉积药剂适应性,创新研发“物理-化学”协同溶硫剂,常温下饱和溶硫量较传统产品提升20%;针对常规解堵液对含FeS₂复杂堵塞物溶解率低的问题,开发专用解堵液,溶解率从30%大幅提升至60%,为高含硫气井高效解堵提供了技术保障。

持续升级非常规气藏泡沫冲砂液体,无有机硅高效消泡药剂实现技术创新。针对页岩气低压老井修井用微泡沫冲砂液耐温性不足、低密度范围窄的短板,研发出耐温150℃的高性能泡沫冲砂液,泡沫密度由0.7-0.9克每立方厘米扩展至0.5-0.9克每立方厘米,可满足深层低压页岩气井冲砂作业需求;针对凝析气藏泡沫排水作业中有机硅消泡剂影响油品质量、常规非硅消泡剂效果不佳的问题,创新研发无有机硅高效消泡药剂,配合抗油起泡剂、常温破乳剂,构建了凝析气藏泡沫排水药剂体系,3分钟消泡率达99%,消泡效果与有机硅产品相当,为绿色高效开发提供了新路径。

技术突破的同时,天研院高度重视技术与知识产权的协同发展。今年以来,油化专业方向开展标准制修订10项,其中页岩气首项产品国际标准已进入出版阶段,申报发明专利15件(含3件国际专利),授权发明专利3件(含1件国际专利),发表高水平学术论文7篇(其中二区SCI收录2篇),技术影响力持续扩大。下一步,天研院将紧密围绕公司“高质量上产500亿”建设中的关键技术需求,重点加强耐温260℃超高温酸液、可降解封堵材料等技术攻关,加快滑溜水用降阻剂、不同黏度压裂液等关键标准制定,为公司高质量上产提供坚实技术支撑。


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