淮河能源控股集团创新煤层气“零水位”排采技术

发布时间:2025-08-12 点击数: 来源:《国企》 作者:夏登洁 责任编辑:张尧

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在煤层气开采领域,技术创新是提升产能与效益的关键。日前,淮河能源控股集团煤层气公司传来喜讯,其自主研发设计的L型地面水平井低流压“零水位”排采技术取得重大突破,成功助力淮南矿区L型地面瓦斯治理井单井日产气量提高35%以上,为企业节约成本及创造效益近310万元。

自2018年起,煤层气公司在淮南矿区积极布局,累计实施43口地面瓦斯治理水平井,其中包括35口L型水平井与8口U型井,目前已有29口井投入排采产气。

“L型井的垂直段与水平段并非直角连接,而是由落差至少在200米以上的弧线相串联。”煤层气公司资源开发部工程师彭煜敏介绍,“传统模式下,L型井主要采用地面顶驱螺杆泵排采工艺,泵挂位置只能下放到井斜70°左右,无法降到水平井段,导致井筒下方20多米的液柱无法排出,影响煤层降压,压制煤层气产能释放,还存在油杆偏磨、断杆、检泵周期短、排采后期低液面导致无法连续排液等问题。”

为攻克这些难题,煤层气公司技术团队于2023年2月在潘谢2—1井展开试验,研发出低流压“零水位”排采举升技术。与传统模式相比,新技术通过使用与电机一同入井的隔膜泵,省去了抽油杆装置,不仅体积减小,还彻底解决抽油杆与井筒内壁偏磨的问题,显著减少排采泵故障率。同时,技术人员还为隔膜泵加装了新型回注水装置,当井下可排水量低于泵的排量时,从地面补水,既能为电机降温保障稳定运行,又能稀释泵附近的煤粉,降低隔膜泵故障风险。

“此外,我们还采用了间抽生产模式,让泵在水位下降时休息,待水位回升再继续排采,避免空转磨损。”煤层气公司资源开发部部长荚胜丰介绍道。

试验成果斐然,潘谢2-1井采用该技术后,产气寿命显著延长,气量增加超85%。2024年,技术推广至顾桥矿3—1、2—1、2—2井,单井产气量明显提升,检泵周期从5个月左右大幅延长。此外,“零水位”排采技术,优化排采设备与管柱结构,并集成自动化控制系统的液位监控功能,依据井底流压数据自动启停排采,实现精准间抽控制,杜绝低液面引发的烧泵、卡泵故障。截至2025年6月底,4口试验井累计多产气约93万方,按当前售气价格计算增收186万元,各井节省一次检泵费用30万元,累计创造直接经济效益约310万元。

《L型地面水平井低流压‘零水位’排采技术设计与应用》项目成果显著。该项目构建起一套适配淮南矿区的地面水平井低流压‘零水位’排采工艺体系,有效延长检泵周期、提升煤层气井采收率,实现排采自动化与间抽生产,为L型水平井长期稳定运行筑牢根基。未来,淮河能源控股集团将持续深耕煤层瓦斯高效抽采领域,深挖技术潜能,为同类地质条件下的瓦斯治理与利用打造可复制的“淮河能源”方案,为能源行业可持续发展注入强劲动力。


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