发布时间:2025-03-26 来源:《国企》 作者:张歆 责任编辑:张尧
近日,龙煤双鸭山公司选煤公司中央选煤厂传来捷报,经过一年多的技术改造与系统优化,“中选厂中煤磁尾改造”项目全面落地见效。改造后,可以有效降低压滤煤泥灰分,通过浮选机将中煤磁尾中的低灰分精煤进行回收,提高精煤产率。
该公司中央选煤厂原采取中煤磁选机尾矿进1斗子捞坑分级后,粗颗粒部分进入中煤系统,细颗粒部分进入尾矿浓缩机,最终形成压滤煤泥产品。由于中煤磁选尾矿中含有一定量的低灰分细颗粒煤泥进入尾矿系统,造成压滤煤泥的灰分偏低,造成精煤产率损失,影响洗选效益。
节约就是效益,怎么给原设备动“手术”,有效提高精美产率,提升经济效益,成为了该厂技术人员急需解决的问题。
经过工程技术人员反复实验研究,决定对磁选尾矿系统进行工艺改造。为了技术创新,他们经历了无数次的失败,不断在失败中总结经验,不改造成功绝不放弃的信念支撑着研发人员,多少个日日夜夜,他们坚守在车间,反复试验,多少个节假日,他们自愿放弃休息,想早日成功,早一天给企业打来效益。
多日汗水的浇灌,终于在成功的枝头开出花朵,诠释了坚持的意义。通过自主设计水利分级旋流器,对中煤磁选机尾矿进行浓缩分级,溢流进入改造后的浮选机,对低灰细颗粒煤泥进行浮选回收,实现了对中煤磁选机尾矿中的粗颗粒低灰分中煤进行截粗回收,细颗粒煤泥进入到浮选系统,提高尾矿灰分,减少精煤损失。
一次试车成功,系统稳定性远超预期。目前,效果良好,尾矿灰分提高了10%左右,精煤回收率提高了0.45%左右。弥补了中央选煤厂原有设计的不足,提高了精煤产率,增加了经济效益。
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